10月27日9点16分,随着检修后的第一罐红焦入炉,历经21天的纵横钢铁焦化厂2#干熄焦炉年度大修工作圆满结束,标志着该厂3座干熄焦炉年度大修圆满收官,为实现干熄焦系统安全稳定运行,助力夺高产、增效益奠定了坚实的基础。
周密部署统筹协调
为确保此次大修任务平稳推进,厂部提前组织机修、电仪、干熄焦车间及设备科、安全科、生产技术科主要负责人,多次召开检修专题会,提前制定大修方案,全方位周密部署。一是结合1、3#干熄焦炉大修经验,对检修项目进行全面统计,合理安排检修计划,提前备齐备品备件,分组包片,责任到人;二是针对时间紧、任务重、交叉作业多等不利因素,提前做好安全技术交底,确保检修有序推进,质量全部达优;三是检修过程中,严格执行“八大检修作业”规程及安全检修规定,认真做好危险源辨识,加强高空、动火等特种作业管理,强化安全监护;四是各项目检修完毕,及时对现场进行清理,严防场地杂乱引发各类安全事故。
团结协作平稳推进
此次2#干熄炉大修,共涉及机械类40项,电气类38项。包括更换提升机钢丝绳、装入装置布料器、移动料斗衬板、本体刮板机、斗提机头尾轮、副省煤器管道、排出除尘管道,以及修补一次除尘水冷套漏点等。10月6日,干熄炉停止装焦,相关设备按照工艺要求有序停运,年度大修正式拉开序幕。第一项工作任务就是更换提升机钢丝绳,机修各区域班组长身先士卒,积极投入到此次检修中。通过借鉴更换3#提升机钢丝绳经验,步骤清晰,手法娴熟,大家不分职位高低,统一服从指挥,倒运钢丝绳紧张有序。尽管汗流浃背,但大家依然干的热火朝天,没有一丝怨言……
合力攻坚事半功倍
更换排出装置除尘管道是此次检修的重头戏。该管道在粉尘长期摩擦作用下,已老化严重,为延长使用寿命,决定将管道内部镶嵌厚20mm的耐磨陶瓷块,委托冶金装备研发中心负责更换。由于该区域空间狭窄,需要搭建三层脚手架,切割拆卸旧管道、安装新管道还需要手动葫芦配合,难度相当大。为确保检修进度,冶金装备研发中心维检主任左晓阳多次前往现场监督,增派人手。焦化厂机修车间完成其他检修项目后,也及时抽调精兵强将进行支援。旧管道拆卸倒运、新管道拼装焊接,分工有序,同步进行。经过两路人马通力协作,历经8天圆满完成约30米长排出除尘管道换新任务。
最终,此次大修提前4天圆满完成。期间,面对点多面广、任务艰巨等一系列难题,焦化厂精心策划、精细管控、精益管理、精准发力,以信心凝聚力量,用实干和责任谱写检修华章,为年度奋斗目标圆满完成增添了浓墨重彩的一笔。
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