永钢集团炼铁厂:突破技术瓶颈,落实精益管理,实现高炉生产新飞跃

   2024-03-25 永钢集团135

2023年7月起,炼铁厂1号高炉炉缸活跃度低,恢复缓慢。今年二月,炉况开始逐步改善并实现稳定运行。然而,高炉目前已遇到发展瓶颈,风压已达到炉缸承受能力的极限,整体炉缸偏小,冶炼强度难以进一步提升。面对这一生产困境,炼铁厂积极应对挑战,以坚定的决心和科学的态度,走出了一条技术革新、管理升级之路。

炼铁厂深入贯彻国家创新驱动发展战略,勇于探索、积极实践,成功引入了先进的铁口埋氧枪快速恢复炉缸技术。此项技术通过氧枪精准伸入铁口至炉缸中心,有效烧蚀中心死料柱,极大提升了炉缸状态的恢复速度。在高炉复风并移除氧枪后,炼铁厂立即采取大角度拓展矿焦平台与中心焦引导中心气流分布的策略,进一步优化气流布局,确保高炉恢复流程的顺畅进行。在料柱置换完成后,高炉的运行状况显著改善,整个恢复过程展现出极高的效率与稳定性。

炼铁厂深知原料质量对于高炉生产的重要性,因此,针对焦炭、煤粉等关键原料的采购,采取了严格的质量控制措施,以确保每批次的原料均能满足生产所需的标准。对于焦炭,炼铁厂对其质量、粒级等进行了严格的跟踪和监控;对于煤粉,则制定了明确的粒度、含水量和热值等方面的标准,并增加了化验频次,确保数据准确可靠。所有数据都会被及时上传到MES系统,便于工作人员进行日常监控和深入分析。

此外,炼铁厂还积极推进烧结分厂和原料车间的含铁炉料精细化管理。对烧结矿的粒度提出了明确要求,优化了槽下筛分流程,提高了直送率,并严格避免了低仓位打料现象,以提升炉料的入炉质量。

在精益管理方面,炼铁厂注重细节、追求卓越。为确保生产流程的高效与稳定,炼铁厂制定了全面的操业会制度,并坚持每日召开会议,对前一日的生产数据进行详尽的对比分析。通过这一机制,炼铁厂能够迅速识别生产过程中的异常情况,并以问题为导向,制定专门的行动计划和整改措施,确保每项任务明确责任人及完成时间。

在高炉管理方面,炼铁厂加强了炉前出铁操作的规范性,制定了严格的炉前出铁管理规定和炉内调整管理规定等。同时,针对技术经济指标和操作参数,实施了精细化的管控策略,明确了各项参数的标准和允许范围。

此外,炼铁厂还高度重视与上下游工序的协同与沟通,致力于构建高效的生产协同模式,以减少外部因素对高炉生产的影响,确保整个生产流程的顺畅与稳定。

经过一系列精心策划和实施的技术革新与管理升级,1号高炉平均日产上升了800t,燃料比下降了15kg/tfe。其它高炉炉况稳定性明显提升,炉缸活跃性逐步恢复,技经指标也得到显著改善。

展望未来,炼铁厂将继续坚定地走创新驱动、质量引领的发展道路,不断优化和提升技术实力和管理水平,持续改善技经指标,提高生产效率,逐步跻身全国高炉行业的先进行列。


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