优质量+提效率 包钢稀土钢板材厂连铸技术攻关“催生”新质生产力

   2024-07-16 包钢集团63

“创纪录”“超目标”“达到领先水平”……7月9日,记者在稀土钢板材厂连铸作业部采访期间,不断听到这样的词语。该厂推进实施的连铸技术攻关项目不断优化产品质量,提升生产效率,成为持续“催生”新质生产力的有效手段。

火红的钢水从中间包浸入式水口注入结晶器,自动加渣机匀速移动摆臂,将保护渣加入结晶器。“使用自动装置后,加渣更均匀更稳定。”连铸作业部专业技术主管段云波说,这仅仅是连铸技术攻关优化产品质量的一个缩影。随着提升设备精度、引进自动化设备、严格标准化作业等一系列措施落地,稀土钢板材厂铸坯合格率达到了99.95%。

“不停浇快换中间包可有效减少浇次,每浇次节约间隔时间约90分钟。”记者来到现场时,岗位人员刚刚完成一次中间包快换操作。段云波说,如何在保证质量的前提下提高效率,是连铸作业部技术人员持续攻关的课题。他们积极探索中间包快换技术,快换成功率达到100.0%,年均快换次数显著提升,创造历史新纪录。与此同时,“结晶器在线调宽不降拉速”也是提高生产效率的好办法。目前,稀土钢板材厂两台铸机的实际拉速均超过了设计目标。其最大拉速为1.6米每分钟,达到国内同类铸机领先水平。

“我们的攻关是贯穿作业部所有工序的,任何一个环节出现卡顿都会影响整体效率。”钢水从钢包注入中间包,然后在结晶器、扇形段凝固,经切割机切为计划定尺,最后由喷号机加盖“身份证”……沿着工序走过生产线,段云波道出了一个又一个提高效率的有效措施。提高离线设备维修标准,保证在线设备稳定运行,减少设备故障;优化《工艺标准化作业指导书》,稳定工艺操作,减少非计划停机次数。随着生产效率不断提升,稀土钢板材厂连铸生产线在设计产能536万吨的基础上提高产能12%,目前已经具备了年产600万吨的能力。


免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。

 
 
更多>同类钢铁资讯
推荐图文
推荐钢铁资讯
点击排行
网站首页  |  经营资质  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  隐私政策  |  网站地图  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  皖ICP备2021002536号