11月12日,炼钢二系列7号连铸机中间包浇注42小时,连浇炉数达到114炉,单中包过钢量8810吨,创历史新高。
中间包是连铸工序钢水浇注的重要载体,有着承接钢水、稳定钢流、去除夹杂、调节温度等关键作用。提升中间包寿命既能够降低耐材使用成本,减少注余、切头、切尾等钢铁料损失,同时降低板间渗钢、穿钢事故,促进生产稳定顺行。
坚持目标导向、问题导向、结果导向。炼钢厂认真践行“全面对标找差、狠抓降本增效,管理极致、消耗极限”生产理念,明差距,补短板,深挖内潜,围绕提高中间包寿命,组建攻关团队,从耐材优化、精细操作、工艺提升等方面开展提高攻关,不断提高中间包寿命。
调查分析板间渗钢
“看问题要抓主要矛盾”耐材工程师何亮说道。没有牢靠的耐材质量保证,难以延长中间包寿命。中间包冲击区侵蚀、渣线侵蚀以及水口扩径是制约中包寿命的瓶颈,攻关小组制定整改方案,从增设稳流器稳定钢流缓解冲击区侵蚀,增设挡渣墙优化中包流场,加强水口保护等方面开展中间包寿命提升工作,通过跟踪使用情况、收集分析上水口、稳流器残厚数据验证使用效果。
快换浸入式水口
定径水口中间包需要由人工进行快换滑块、快换浸入式水口等操作,操作不慎就可能导致断流,造成板件渗钢事故。为进一步强化标准化作业,炼钢厂组织专业技术人员,总结分析操作事故经验,完善标准作业卡,同时通过及时清理滑道、检查油缸行程等措施,减少人为影响因素,因操作原因造成的中间包事故下降约80%。
中间包开浇作业
受生产节奏及设备故障影响,2021年7号连铸机经常通过烧氧引流补浇来保证生产的连续性,而频繁烧氧引流容易造成连铸机上水口锆芯损坏。炼钢厂加强内外部协同,合理匹配炼钢、连铸、轧钢工序定修时间,及时排查检修设备故障,烧氧引流补浇次数较2021年下降约60%,有效降低了异常扩孔风险。
钢包浇铸
通过一系列攻关措施的落实,8月29日,炼钢二系列中间包寿命达到39.8小时;9月23日,单中间包连浇炉数达到91炉;10月7日,单中间包连浇炉数突破110炉,完成40小时浇铸试验;11月12日,中间包使用时长达42小时,过钢量突破8800吨,4个月内炼钢二系列中间包连续刷新各项纪录,实现了自我突破。
免责声明:tiegu发布的原创及转载内容,仅供客户参考,不作为决策建议。原创内容版权仅归tiegu所有,转载需取得tiegu书面授权,且tiegu保留对任何侵权行为和有悖原创内容原意的引用行为进行追究的权利。转载内容来源于网络,目的在于传递更多信息,方便学习交流,并不代表tiegu赞同其观点及对其真实性、完整性负责。如无意中侵犯了您的版权,敬请告之,核实后,将根据著作权人的要求,立即更正或者删除有关内容。申请授权及投诉,请联系tiegu(400-8533-369)处理。